当前位置: 输送机 >> 输送机优势 >> 涨知识电厂输煤皮带跑偏的原因及整改措
电厂输煤皮带跑偏的起源及整饬举措
提要:针对电厂输煤系统调试时涌现的题目,实行解析、阻碍诊断。经由输煤系统的道理和构造查明阻碍起源,选取确实举措,结尾事实阐明灵验。
关键词:输煤皮带、托辊、头尾滚筒、调心托辊、跑偏
绪言
莱阳市热电厂位于山东省莱阳市铎山路2号,现有65t/h中温中压煤粉汽锅2台、75t/h中温中压轮回流化床汽锅1台,拟建75t/h中温中压轮回流化床汽锅1台。因机组容量增添,原有输煤系统已不能知足临盆的需求。现将原输煤系统实行本领改变,以抵达平安不乱运转的本领请求。新建输煤皮带的规格型号下列表:
运输机编号
数目
台
输 送
量
t/h
带宽
mm
带
速
m/s
运输机头、尾滚筒程度重心距
m
运输机头、尾滚筒重心高差
m
倾角
α?
拉紧方法
1号带
1
1.25
.
21.
16
笔直拉紧
2号带
1
1.25
97.
25.
15
笔直拉紧
3号带
1
1.25
87.
0
0
笔直拉紧
输煤系统征战首要包含3台来往式给煤机、3条带式运输机、1台电磁自卸除铁器、1台可逆碎煤机、1台反转筛煤机、1台布袋除尘器(击碎楼用)、1台电子皮带称、14台电动犁式卸料器及此外从属征战等。
燃煤运输方法: 由来往式给煤机取煤到1#运输机上,经由1#运输机转运至击碎楼,经电磁除铁器、筛分、细击碎后到2#运输机、经由电子皮带称尔后到3#运输机,由电动犁式卸料器卸入元煤斗。
过程图:
皮带运输机采取DTⅡ型不乱式,足够斟酌征战制作及配套件对带式运输机跑偏量的影响,请求带式运输机运转时最大跑偏量不得高出带宽的5%。滚筒均为铸胶胶面,总共供应传动滚筒表面均采取人字形胶面,厚度不小于12mm。改向滚筒整个采取铸胶胶面,胶面厚度不小于10mm。承载托辊采取35??槽形托辊,槽形托辊采取三节辊式的托辊组,直径为φ89mm,槽角35o。总共带式运输机的槽形托辊应为前倾式。承载托辊间距为mm;每10组承载托辊中设1组调心托辊。头部设20°、10°过渡托辊各1组。落料点处采取4组缓冲托辊,缓冲托辊安排间距为mm,缓冲托辊采取胶圈式缓冲托辊组。回程托辊采取平行托辊,其安排间距为mm,每10组回程托辊中安排3组V型前倾下托辊,从回程胶带肇端点着手络续配置5组螺旋托辊。带式运输机采取笔直拉紧安设。带式运输机头部均设2级合金橡胶打扫器,尾部设1级合金橡胶空段打扫器,笔直拉紧安设处设1级合金橡胶空段打扫器。
运输带采取EP-型运输带,层数4层,上胶厚度4.5mm,下胶厚度1.5mm。运输皮带动工法子采取硫化胶接法。
1.输煤系统调试中涌现的题目
调试前周全输煤系统已完备下列试车前提
1)输煤系统征战已安置结束;
2)征战二次灌溉强度抵达根本混凝土的强度;
3)各征战的防备罩已安置好;
4)输煤系统及栈桥现场清算纯洁,征战内无任何杂物;
5)各征战已加注光滑油,油位合适请求,各部件晃动轴承已加注光滑脂;
6)现场道路疏通,通信征战齐备,照明足够,消防设备牢靠;
7)职掌人员已培训及格,机具装备齐备;
8)调试计划已答应
依照全体工程进度请求,本次调试是对输煤系统征战实行空载单机调试、合营联机调试及重载调试,并在重载运转的根本上,使其抵达满载运转,并告竣机能测试。
试车时,觉察下列题目:
空载试车时,1#带笔直拉紧安设先后皮带偏右35mm(沿皮带运输方位);2#带中部长约30m向右偏,最严峻的场合皮带遮住托辊;3#带尾部滚筒处皮带偏左45mm。
满载试车时,1#带与2#带的转载点处(2#带落煤槽前约20m)的皮带向右偏30mm。
2.题目的解析及整饬
周全检讨1#、2#、3#皮带,特别是跑偏部位。中心检讨下列实质:
1)托辊晃动的柔软性
2)调心托辊摆动的柔软性
3)检讨托辊能否被异物卡住
4)检讨托辊组之间的平行度、直线度
5)检讨头部、尾部滚筒的平行度
6)打扫器的安置地方能否公道
7)笔直拉紧安设的笔直度
1#带
采取垂线法丈量拉紧支架与周全皮带架的笔直度。用两根长约2m的垂线离别不乱在皮带架双侧的角钢上。线锤沿拉紧支架当然下垂。待线锤不乱后,觉察拉紧架与皮带架不笔直。用程度尺检讨改向滚筒,此中前改向滚筒的右端向下歪斜,左右轴承座不在统一程度。捣毁拉紧架,从头安置并用线锤实行考证。启动1#皮带机,此时觉察皮带跑偏由本来的35mm调换到约15mm。松开滚筒右端轴承座不乱螺栓,加装垫片调换左右两头在统一程度,拧紧螺栓后又及动,皮带运输平常。
2#带
替换总共晃动不柔软的托辊。在皮带跑偏最严峻的场合有一个调心托辊晃动不柔软,以致皮带不能主动调换。从头替换调心托辊,再试车时皮带跑偏由本来的50mm调换到30mm。将长约30m的跑偏皮带领域内总共托辊架的不乱螺栓松开,行使安置空是长孔的式样实行先后调治。调治轨则:皮带倾向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带行进的方位前移,而其余一侧向后移。启动皮带机,用手锤将皮带右边的托辊组上前敲打,而相对应的左边向后敲打。敲打时应采取轻打一再屡屡的方法,直到皮带调正后再拧紧螺栓。
3#带
先用程度尺探测尾部滚筒左右轴承座的程度度,再用直尺丈量左右轴承座与临近托辊组的间隔。得悉滚筒与托辊组不平行。调换头尾滚筒及改向滚筒是调换皮带跑偏的首要枢纽,特别是皮带跑偏地方在滚筒先后时更首要。滚筒的安置地方必需笔直于皮带运输机的重心线。张紧处的改向滚筒不光应笔直于皮带机还应笔直于重力垂线。
调换滚筒的轨则:头部滚筒的皮带倾向哪一侧,则哪一侧的轴承座上前挪移,也许另一侧向后挪移;尾部滚筒的皮带倾向哪一侧,则哪一侧的轴承座向后挪移,也许另一侧上前挪移。启动3#皮带机,松开轴承座不乱螺栓,调换滚筒左边顶丝,将左边轴承座沿皮带的运输方位今后挪移。同时用雷同的法子将右边的顶丝向相悖的方位挪移。一边调换一边察看皮带跑偏情景,直到皮带调正为止(见图1).
图1
满载试车时,2#带落煤槽处长约20m的间隔跑偏。一再调试,觉察空载时平常,而一上煤就偏,而且运输量越大跑偏越严峻。由此判定2#皮带跑偏的起源是落煤的题目。
1#、2#带在程度面上的投影成笔直90°,经由绘图解析(见图2)得悉,当煤从1#带落到2#的进程中,程度速率的份量从上而下慢慢减小。而程度速率份量的巨细直接影响对2#带的攻击。显然,1#、2#皮带相对高度差越大,程度速率份量越小,对2#带的攻击越小。1#带到2#带的落煤管歪斜30°,以致落煤难以居中,形成皮带横断面上的煤料歪斜,终究以致2#带跑偏。煤偏在皮带的左边,这一侧皮带阻力增大,皮带向右跑偏。
图2
由于遭到空间的束缚,1#、2#皮带相对高度不能再增大,只可调换落煤管、导料槽。调换法子:
将落煤管的方位改为笔直于2#皮带,保证煤落向正下方;
将落煤管的落煤口由方形改为扁长方形,既保证煤的流量,又保证煤匀称的落在皮带重心;
削减2#带导煤槽的宽度,改为皮带宽度的三分之二,保证落煤的会合。
改变告竣后,启动输煤征战实行上煤,周全系统平常。
归纳
皮带运输机是一种通用征战,跑偏是时常碰到的题目,起源也是多方面的,包含计划、征战的制作、安置及保护调养等。依照实践职掌,归纳下列几条:
1)中心察看皮带跑偏情景,如跑偏量高出带宽的5%要实行实时纠偏,以防范损伤皮带,形成皮带跑偏的几种情景:
a) 头不正也许皮携统一断面的一侧受力不均,倘使某一段皮带在周全皮带机长度内(承载侧和回程侧),不管运转在哪里跑偏且向同侧,其起源接洽不正也许皮带加工原料存在题目,收拾法子为从头接洽也许更皮胶带。
b) 托辊轴线与皮带机重心线不笔直,托辊左右不程度均或者形成皮带在该段内跑偏,收拾法子为检讨相邻两组托辊间的对角线及托辊的程度,将其调换到确实的地方。
c) 皮带在各种改向滚筒处的跑偏,滚筒轴线与胶带机重心线不笔直以及滚筒左右不程度,调换顶丝座也许加垫片抵达安置请求。
皮带跑偏调换的轨则:
皮带机跑偏调换的轨则:顺着皮带机运转方位自皮带着手跑偏的地方慢慢调换,屡屡调换的量不能太大,以防皮带调换过分。
皮带跑偏的调换举措:
a)滚筒处胶带的调换:传动滚筒与启动安设相连,轨则上启动滚筒不乱正后寻常情景下不做胶带跑偏调换用,从理论上讲在滚筒处胶带向松边跑偏,也即是说胶带向哪侧跑偏,经由顶丝上前挪移该侧的滚筒座,也许向后移另一侧的滚筒座。
b)托辊的调换:胶带向哪侧跑偏,顺着运转方位从着手跑偏的地方上前挪移该侧的托辊支架,也许向后调换另一侧的托辊支架。
2)制作托辊支架时,螺栓孔应加工成椭圆长方形孔,便于皮带跑偏时的调换;
3)安置时保证滚筒、托辊组在统一程度面并平行,拉紧安设及改向滚筒应与皮带重心笔直;
4)滚筒、托辊应晃动柔软,调心托辊应晃动柔软;
5)计划进程中尽可能加大两条转载皮带的相对高度。偏重斟酌落煤管的角度、导料槽的宽度。保证煤的下降方位和地方抵达最好。
参考文件:
带式运输机本领前提.GB——89
带式运输机的安置、行使申明书.潍坊汇英械制作有限公司,
者简介:杜罡男(-)机电工程师山东省莱阳市热电厂
本文为〡电力材料网〡首创文章
招待转发、分享、点赞撑持
电力项目圈