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长钢负压全关闭给煤机阻碍及管理尝试
胡博元,王继萍
(首钢长治钢铁有限公司炼铁厂,山西长治)
纲要:针对全关闭给煤机的系统浮现的皮带跑偏、裙边皮带使历工夫短、打扫系统阻碍率高档阻碍,经过搜索弊端,在尝试过程中一直改革,逐渐消除了全关闭给煤机在本质操纵中的隐患,满意了喷煤临盆须要。
关键词:给煤机;工艺特性;临盆尝试
根源:山西冶金
1大概
首钢长治钢铁有限公司(全文简称长钢)磨煤工艺过程为:行车工用行车将元煤吊至配煤仓,经皮带运送至元煤仓,经过给煤机将元煤送到磨机内;引风机将高炉废气引至烟气炉与焚烧煤气搀和后孕育高温烟气,用来烘干磨机中的煤粉;煤粉在磨机内边烘干、边磨制,直到煤粉粒度契合工艺请求后,磨制好的煤粉由主排风机抽至布袋收粉器,经叶轮给料机、震荡筛投入煤粉仓,则可用于高炉喷吹。近两年负压全关闭给煤机的系统阻碍较为频频,直接影响高炉喷煤量。
2给煤机简介
2.1效用
做为中速磨煤机元煤输入的JGC-30-型全关闭给煤机在一切系统中的效用有两个方面:其一是对输入磨机的元煤起到计量和调动的效用;其二是保证磨机元煤进口为关闭、负压形态,不浮现漏风局面。
2.2调动旨趣
JGC-30-型全关闭给煤机采取承重传感器计量、变频调速、计较机聚合把持,在计较机画面上可便利实行手动、自动更改。手动采取转速把持,经过变频器直接输入0~50Hz调动皮带机电转速;自动采取流量把持,经过搜罗传感器和编码器记号与设定记号比较,给变频器一个记号,变频器获得记号后输出肯定的频次电记号把持皮带机电的转速。
2.3重要部件及规格
JGC-30-型全关闭给煤机重要部件称号及规格型号。
1号全关闭给煤机(JGC-30-F)。机电加速器:BLY22-59-4配4kW机电;裙边皮:B=mm,Φ=8mm,内周长L=mm;称重传感器:STC25kg;编码器:E6B2-CWZ6CP/R;双排链条:GB.1—A-2*18;打扫机电:SBD50-1.1-91P-Φ40;打扫链条:GB.1—A-1*31.5。
2号全关闭给煤机(JGC-30-Q)。机电器:SA77/T-DVL4-NA21--d50-M4-3KW,配3kW机电;裙边皮带:B=mm,Φ=8mm;内周长L=mm;称重传感器:-30kg;编码器:E6B2-CWZ6CP/R;打扫机电:SBD50-1.1-G-Φ40;打扫链条:CAH-KZWJ48-19.1B,L=mm直板式双节距滚子链。
3给煤机系统阻碍及管理
3.1全关闭给煤机的标定
全关闭给煤机的标定有挂码标定和什物标定两种办法,挂码标定即皮带以肯定的速率启动后,在称量架上吊挂章程的砝码施行标定;什物标定是皮带以肯定的速率启动后,摹拟什物情景将砝码从称量架输入端投入,输出端拿出施行标定。
在喷煤前由临盆厂家—徐州三原称重技巧公司派人对其施行了什物标定,试用一礼拜未见反常,操纵正月后发觉在自动把持时,给煤量一按时磨机压差不稳,现场张望皮带转速改变教大,翻开给煤机检讨,发觉与编码器延续的橡胶轮被煤粉卡滞,转移不天真,算帐煤粉后计量精确,但未几又浮现雷同病症,将编码器移出给煤机外后运行卓越。
3.2运送皮带跑偏
在全关闭给煤机皮带尾轮处计划有调动跑偏的拉紧丝杆,按注明书请求:皮带向右边跑偏时,则将右边拉紧丝杆顺时针旋约1/4~1/3周,将左边拉紧丝杆逆时针旋约1/4~1/3周;皮带向左边跑偏时,则将左边拉紧丝杆顺时针旋约1/4~1/3周,将右边拉紧丝杆逆时针旋约1/4~1/3周,启动给煤机运行10周以上确认皮带能否跑偏。
在年2月发觉皮带有细微跑偏局面,按请求调动皮带成效不显然,厂家也未有更好的法子。在年皮带跑偏越来越严峻,前后选择了多种法子:
1)选择皮带自动轮双侧增进调动垫片,试用后成效不显然。
2)选择在自动轮双侧及高低增进四个立轮,强迫纠偏,成效显然,皮带跑偏把持在肯定的范畴内(当此项法子有肯定的副效用,在3.4中加以解析)。
3.3皮带跑偏的真实缘故及改良法子
从喷煤开产,全关闭给煤机皮带跑偏这一顽症包围了喷近3年多,直到年3月才将这一隐患完全管理。
全关闭给煤机是在较大负压下劳动,其内部负压的不褂讪孕育了给煤机内的飞煤,煤粒落入皮带中央,三角刮板刮不到的煤粒卷入主滚筒内孕育了皮带跑偏,经过现场张望与解析找出了负压不稳的缘故。
1)磨机进口热烟气的不褂讪。这须要适时调动废气调动阀来实行,由于计量方面的过错这一点较难实行。
2)元煤仓空仓,磨煤机空转,压差减小,来煤后转瞬飞煤严峻,不只孕育皮带跑偏,也加剧了打扫系统的负荷,经过轨制杜绝元煤仓空仓消除这一隐患。
3)较大煤块卡滞(冬日冻煤块或直径大于40mm的碳块),由于本给煤机原为发电厂计划的一种体例,计划上的弊端孕育给煤机只可通太小于40mm的煤块,煤中直径大于40mm煤块卡在进煤口处孕育给煤量淘汰,磨机压差减小,负压改变,飞煤增大;对此弊端选择去掉给煤机进口处最前端托辊,放直径40~70mm煤块经过,其余表元煤仓下部开行动窗口,当从给煤机前端张望给煤量淘汰时准时翻开行动窗口施行疏通,使元煤能告成经过给煤机。
4)在头轮与三角刮板之间通入两趟氮气吹扫皮带中央散落的煤粒,进一步淘汰滚筒卷入煤粒皮带跑偏的大概。
3.4皮带毁坏的把持
全关闭给煤机一条裙边皮带多元,最后四个月操纵了3条皮带,最短时操纵寿命仅21d,在选择了一系列法子后:1号皮带年4月29日换后操纵于今;2号皮带年12月27日换后操纵于今。
1)皮带跑偏,立轮强迫纠偏,毁坏皮带裙边。裙边毁坏后,皮带反复跑偏,打扫负荷加剧,给煤机一切系统运行反常,阻碍频发,为淘汰变乱,自愿替换皮带。
2)给煤机内卡滞异物,划伤皮带。在选择了3.3.3法子后情景改进,另经过加紧收煤工、皮带工的治理杜绝铁器、木棒等异物投入给煤机。
3)全关闭给煤机进煤口计划上的缘故划伤皮带。通详尽致的张望发觉新换的皮带在双侧既有两条显然压痕,跟着工夫的拉长,踪迹越来越显然,丈量踪迹地方为进煤口双侧边沿,翻开给煤机侧盖检讨,发觉进煤口前端双侧有5mm宽护边,其内部积贮了较硬的死煤层,用氧枪割掉进煤口双侧护边,双侧划伤皮带局面不再浮现。
3.5打扫系统改革
2号全关闭给煤机投入运行后,其打扫系统阻碍率显然高于1号全关闭给煤机,其阻碍重要体目前打扫轴承毁坏、打扫链条断链局面时有产生、打扫系统自动轴断裂。
1)打扫轴承毁坏。一方面是轴承处于给煤机内(1号轴承在给煤机外)煤粉侵占轴承内孕育轴承卡滞;另一方面传动轴在西侧除瓦架轴承外无任何堵盖掩饰,传动轴在惯性效用下向西窜动,西侧轴接受力较大,毁坏频频。对此选择给煤机轴承处加爱护罩,在传动轴西侧加挡板的法子管理了这一隐患。
2)打扫链条断链。经过张望打扫链条断链的部位大多在刮板处,且链条上套环磨损严峻,年8月参照1号给煤机打扫系统整套替换GB.1—A-1*31.5链条(1号给煤机打扫链条)、链轮后操纵于今,任全体无损。
3)打扫自动轴断裂。经过张望断裂部位为链轮侧卡环槽处,解析其原由于此处为应力聚合处,联络厂家将链轮锁紧方法改成丝扣、螺母锁紧,消除了这一计划上的弊端。
4)在全关闭给煤机打扫系统运行根本褂讪后,为进一步淘汰征战阻碍,统一备件的贮备,连接本质操纵情景,制做轴套,将1号、2号给煤机打扫启动机电增大功率,改成与1号、2号叶轮给料机备件通用的XLD-43kW加速器。
4结语
经过尝试过程中的一直改革,长钢的全关闭给煤机适应了喷煤的满负荷运行,满意了工艺请求,淘汰了备件花费的开支,值得其余在负压形态下劳动的全关闭给煤机修理时效仿。
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