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SNCR脱硝设备生物质锅炉脱硝脱氮
烟气低氮燃烧*低NOX排放的X果与燃料品种和烟气再轮回量有关,经验表明,烟气再轮回率为15_30%时,燃煤炉的NOX排放浓度可*低25%左右,NOX的*低率跟着烟气再轮回率的增加而增加,而且与燃料种类和燃烧温度有关,燃烧温度越高
,烟气再轮回率对NOX*低率的影响越大。
总结固体高分子脱硝工艺运行经验,可得出此工艺普遍的故障集中在以下几点:上一代脱硝产品运行过程中,容易出现的故障点如下:堵喷QIANG;药剂板结;供料装置卡死;锅炉发生热交换导致管道内出现冷凝水;根据以往经验总结上
述故障主要产生的原因是药剂在输送过程中,管路内表面不够光滑,致使药剂粉碎、板结,进而使供料装置卡死、喷QIANG污堵;为避免以上故障,二代产品研发过程中不断进行改进及创新,外部连接管路全部采用奥氏体不锈钢材质
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,镜面级抛光打磨,保证药剂流通顺畅不阻塞,避免药剂粉碎、板结、供料装置卡死、喷QIANG污堵;通过更换给药系统的机械形式及结构,即采用振动直线给料器进行供药,实现药剂输送,避免供药装置卡死或药剂粉碎。在喷QIANG前
端增加电动阀门,当锅炉停运时,电动阀门自动关闭,防止管道内冷凝水倒灌。
通过本项技术改造,当氧含量降到某一特定数值时,脱硝设备根本不用运行即可达标。在单一的脱硝设备不能达到chao低排放尺度的时候,燃煤链条锅炉烟气低氮优化燃烧再轮回技术+干法高分子脱硝技术可以轻松达到氮氧化物30毫克以下SNCR脱硝设备生物质锅炉脱硝脱氮